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中国煤炭网 
行业新闻    时间:2019-06-04 17:18:36   

“萝卜快了也洗泥”,山东能源临矿集团构建产品提质、价值提升、智能升级全方位煤质管控体系——

洗煤创效超10亿

“今年1-11月份,省内各矿井克服开采煤层深、地质条件差的等困难,通过源头煤质管控、煤质全程考核等措施,大胆应用智能选矸技术设备,原煤入洗率达87.2%,同比提高10.4%,多入洗原煤150万吨,增创效益1.03亿元;精煤占比由去年的40.3%提高到今年的48.5%,累计洗选煤创效达9.95亿元,预计全年创效将超过10亿元。”12月初,在山东能源临矿集团党政领导班子工作例会上,大数据分析人员在对煤质创效情况进行数据扫描分析时介绍说。

今年以来,临矿集团在煤炭形势向好的情况下,优化产品结构,挖掘产品价值,做到“萝卜快了也洗泥”。通过完善煤质管理考核制度,构建煤质管理长效机制,加大煤炭洗选加工和精煤市场开发力度,提高原煤入洗量,使高附加值精煤产品实现产销两旺。

“我们每周定期通过大数据分析各矿产品结构情况,在保证市场客户稳定的前提下,不断提高精煤产品比重,优化产品结构,实现了洗煤效益最大化。”临矿集团党委副书记、侯宇刚向记者介绍说。

源头保质,让原煤更“干净”

煤炭在产运销各个环节中,如何确保煤质的干净达标?源头治理、源头保质尤为重要。为此,临矿集团高度重视煤质管理,建立健全煤质管理考核制度,加大对煤炭产品质量、标准化选煤厂、标准化煤场的管理考核,形成了从井下原煤开采、运输、仓储到地面洗选加工、储装运销全过程的煤质管理长效机制,构建起产品提质、价值提升、智能升级的全方位煤质管控体系。

针对源头毛煤含杂较多的情况,煤质管理人员深入现场,对各矿毛煤含杂情况进行全面抽查,汇总毛煤杂物类别,追溯杂物来源,有针对性地制定毛煤除杂措施。通过推广杂物管理责任追溯机制和有偿回收激励措施,今年以来共抽查毛煤含杂率59批次,并对5个矿分管领导和生产责任人进行处罚,累计罚款4.4万元。毛煤除杂效果明显提升,含杂率大幅度下降。

“今年6-7月,我们分别对省内外各矿井组织开展煤质管理和标准化煤场、选煤厂检查验收,共查出问题65条,并制定出相应的整改措施,目前各类问题全部得到整改。”临矿集团煤质处处长刘金顺介绍说,8月份,还组织开展了储装运系统煤质隐患排查活动,全面治理煤炭产品产销各流程环节质量污染问题,有效杜绝了商品煤交叉污染、二次污染等影响煤质现象。

以经济杠杆倒逼强化煤质管理。他们根据年度原煤和商品煤质量指标标准,加大对产品质量的管理考核力度,实行月度通报处罚制度,严格督导奖惩兑现。据悉,1-11月累计煤质奖励323.17万元,处罚151.28万元。通过采取重奖重罚的激励手段,进一步增强了矿井对提质增效工作的积极性和主动性。

严把关口,力保热值“底线”

原煤热值直接决定煤炭销售价格,临矿集团把保热值就是保价值、保效益的理念贯穿于煤质管理的始终,作为对各矿井强化煤质管理考核的“底线”。

技术提质是根本。该集团生产技术和煤质管理部门加强督导各矿推行技术提质,优化完善采场布局和采掘工艺,提高原煤煤质检测频率,及时掌握矿井煤质实时变化,指导井下煤层、工作面配采调质,全力稳定提高原煤热值。各矿井对采煤工作面严禁超量放顶煤,工作面过断层、有夹矸时尽量采取分采分掘分运措施,对片帮冒顶出现的矸石进行及时处理,提高采掘工作面工程质量,降低架前落矸,减少顶底板割岩石现象。对责任心不强、不按规定操作、造成煤质事故的,从严从重处罚。

针对部分矿井地质条件变差、原煤热值下降的情况,及时启动煤质管理应急预案,科学开展配采调质,最大限度地降低了原煤质量波动,稳定了产品质量指标。1-11月份,省内矿井通过采取一系列源头煤质管控措施,克服了开采煤层深、地质条件差的困难,取得了原煤平均热值4303Kcal/kg的较好成绩,超额完成年度目标任务。

在严格按照标准组织洗选加工和洗配煤,严格控制产品水分、灰分、硫分、发热量等质量指标的同时,他们严把产品出矿质量关。强化储装运系统管理,抓好精煤、混煤等不同品种的仓储工作,杜绝产品交叉污染。规范商品煤采制化标准,加大商品煤出矿质量监督抽查力度,确保发运产品质级相符、质量达标。1-11月份,商品煤质量合格率达到99%以上,中心化验室煤质督查小组累计到矿抽查商品煤样共计298批次,抽检批次合格率达到100%。

智能选矸,让煤矸快速“分家”

今年以来,精煤市场持续向好、价格坚挺。为此,临矿集团抢抓机遇,积极实施精煤战略,在加大精煤市场开发力度的同时,大力强化洗选设备升级改造,大胆应用智能选矸技术设备,为全年洗选创效超10亿打下了坚实基础。

据介绍,今年集团确定的4项重点洗选加工技术改造项目,目前已全部完成。王楼矿选煤厂煤泥浮选、尾煤泥回收两个系统升级改造项目,于11月1日同时完成。煤泥浮选项目完成后,浮选精煤灰分由原来的11%降至现在的8.5%左右,不仅解决了浮精灰分高问题,而且每年可多回收精煤1万多吨,增创效益700多万元;尾煤泥回收将原有的煤泥水一段浓缩升级为两段浓缩工艺,每年减少煤泥量3万多吨,增加经济效益1000多万元。郭屯矿选煤厂粗煤泥分选回收系统改造项目,于11月16日成功运行。它采用先进的CSS粗煤泥分选机和EPS螺旋脱水筛,对粗煤泥进行分选、脱水,使得粗精煤泥有效回收,精煤回收率提高0.5个百分点,仅此一项每年可多回收精煤2万多吨,增创效益1600多万元。远在内蒙古上海庙矿区的榆树井煤矿选煤厂,针对褐煤煤化程度低、发热量低、易泥化等特点,引进干选工艺,对洗选加工系统进行优化改造,实现了无煤泥化分选。3月份投入运行以来,截至11月份累计分选原煤157.98万吨,综合吨原煤同比创效26元,累计增创效益4107万元。

为了进一步提高选煤效率,提升智能化水平,临矿集团去年12月,联合沈阳科迪通达公司对鲁西煤矿选煤厂CXR智能干选系统进行改造升级。改造后,该设备可随时通过WiFi对设备运行参数进行远程调整、实时监控,实现了智能干选,彻底结束了人工选矸的历史,每天选矸也由200吨增至600吨,工效提高3倍。

井上选矸高效率,井下选矸更是“新潮并高大上”。今年12月初,王楼煤矿井下新安装的TDS智能干选设备一次试车成功。记者跟随技术人员深入井下现场一睹TDS智能干选机“真容”。

只见干选设备一侧高速运行的皮带上全是煤块,不见矸石踪影。“选矸前,干选系统先将原煤在皮带上排队处理,然后采用大数据计算和智能识别技术,利用X射线源的穿透力原理,对煤与矸石进行数字化识别,最终通过高压风将矸石排出。”王楼煤矿副矿长吕凤新为记者揭示了谜底,该设备无需水、无需介质、无煤泥水处理环节,既能减少矸石地面排放,降低洗选成本,又能稳定原煤煤质,避免因水洗导致的水资源污染问题。该系统投入使用后,预计年排矸量超过15万吨,增创经济效益超过千万元。据悉,这套干选设备智能化程度高,全过程无人值守,为世界首台分选精度超过水洗的干选设备。

“明年我们将以机械化、自动化、智能化‘三化换人’为切入点,以原煤提质、商品煤提效为增长点,在全集团推广智能干选系统,为建成智能智慧临矿提供技术设备支撑。”临矿集团党委书记、董事长刘孝孔说。

 

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